我公司蒽醌法双氧水生产两套装置,共有六节触媒床,触媒在使用过程中各种因素影响,活性变差,达不到生产需要,一般每年需要对两节触媒进行卸出过筛,重新装填再生、氢化处理后来满足生产需要;在装置运行初期,扒卸、过筛、装填一床触媒需要20人进行作业,劳动时间需要20小时,劳动量大,作业时间长;为提高劳动效率,我车间集思广义,改变作业方式,大大缩短作业时间,减少劳动强度,提高劳动效率,同时取得一定的经济效益。
一、改变触媒过筛后包装的规格。以往过筛后的触媒都是用25kg包装袋来装,每次扒卸需要大量的人力卸、筛、装,同时在倒料过程中,每袋的袋底多多少少都会留一点,由于每吨触媒价格高,小袋包装底留下的一点触媒,浪费的就不是小数目;现采用吨装包装袋代替原25kg一袋的小袋包装后;直接好处是每次过筛后的触媒在装填时都是从最底部卸入塔内,袋里不会存留且总袋数大幅减少;
二、改变卸料方式,提高装车效率。以前过筛后的触媒用人工方式装入包装袋,人工装袋,人员劳动量大,时间长,人工效率低下。通过对振动筛改造后,可以实现卸料后,触媒直接装到吨包袋,卸料时间快,只需要1人就可以完成操作,效率大大提升。
三、实现机械化装填。过筛后小袋装的触媒由于袋数多,每次装填时耗时费工;改变吨袋包装后,利用吊车装填,实现机械化作业,劳动量大幅下降,装填触媒的时间大大减少,只需要4人就可以完成操作。
通过以上几项措施的实施,现在扒卸、过筛、装填一床触媒,劳动量大幅减少,作业人员缩减到5人,大幅提高劳动效率,劳动时间由原来的20小时缩短到10个小时。
改变作业方式 提高劳动效率
发布时间:2016/05/06 浏览次数:2147